近日,在中国石油辽河油田沈阳采油厂的前34-46井现场,干部员工紧张忙碌整体注塑抽油杆施工作业,实施后有望大幅改善管杆偏磨难题,降低检泵作业频次,提高生产时率。2020年,辽河油田检泵工作量同比减少831井次,检泵率降低7.3%,效果显著。
加强抽油泵管理源头提效降本。以往,油田公司常规抽油泵根据国标进行整体采购,技术指标相对宽泛。而今,油田公司业务管理部门根据辽河特点,重新规范了抽油泵采购技术标准,针对不同油品、不同开发方式的举升特点,对抽油泵的材质、间隙等技术指标进行了“私人订制”,抽油泵的采购与使用更加符合辽河实际。沈阳采油厂沈67块全面推广排沉砂抽油泵,有效解决油藏出细粉砂问题,检泵工作量同比减少35井次。
规范防偏磨技术拓展降本空间。油田公司由于定向井较多,井斜大,管杆偏磨情况较为严重,原有的举升防偏磨技术种类繁多,型号不一,防偏磨效果参差不齐。对此,采油工程技术部牵头,结合现有防偏磨技术特点和应用效果,形成了《油田公司抽油杆扶正器技术规范》,明确抽油杆扶正器的种类、结构、材质、尺寸规格和应用条件,使用效果差、不规范的扶正器被全部取缔。目前油田公司形成了以整体注塑抽油杆为主体的防偏磨技术系列,加工制造成本更低,防偏磨效果更好。茨采牛74块应用了55井次,检泵周期延长至1272.6天,减少检泵作业186井次,节约作业费用近900万元。
延长检泵周期示范工程破解瓶颈难题。近年来,针对检泵频繁的疑难区块,油田公司持续开展延长检泵周期示范工程,对杆、管、泵以及举升辅助配套工艺进行整体优化,统一编制治理方案,优化技术路线,突出效果和性价比,定期总结分析,重复检泵工作量减少378口,年检泵2次以上井减少75%。特油公司结合开发进程,打破稠油热采开发惯性思维,对管、杆、泵全面转型优化,年减少检泵105井次,盘活隔热管等资产2860万元。
推行采油作业区效益对标生产模式。2020年初,油田公司优选15个采油作业区建设效益对标管理示范,注重业财融合,以产量和效益为核心,明确单标单耗指标,细分成本构成,强化过程管控,全年超产油气当量8.41万吨,基本运行费节约1.36亿元。曙采采油作业三区通过合理优化简化作业工序,强化施工质量管控,全年节约作业费用3206万元,平均单井作业费用由5.7万元降至3.4万元,降低四成。
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